在選礦廠礦石石料加工等礦山資源的生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生大量的灰塵,這些灰塵既污染環(huán)境又給工人的健康造成了巨大的傷害,因此在礦石生產(chǎn)線等的加工過程中,找到解決灰塵的辦法_必要。
目前在破碎機生產(chǎn)中,在破碎機除灰塵方面還存在一些問題,主要有:
1、選礦廠破碎機袋式除塵器的過濾面積選型過小,實際抽風量不足,破碎機下料口的除塵罩和破碎機腔內(nèi)難以形成微負壓,造成崗位環(huán)境粉塵較大。
2、當破碎物料濕度較大時(雨后或物料淋水后),進入除塵器的粉塵顆粒較破碎干物料時粗,袋式除塵器易糊袋,下料器易堵塞,致使袋式除塵器通風阻力大幅增加,通風能力下降,揚塵嚴重。
3、粉塵進入除塵器的管道,其入口管處的彎頭使系統(tǒng)阻力增大,彎頭部位易被粉塵磨損和堵塞。采用螺旋輸送機和分格輪輸送袋式除塵器捕集下來的粉塵,電耗增加,機械維護工作量加大;經(jīng)常需要拆卸分格輪下料器,久而久之,下料器法蘭盤漏風,加劇灰斗漏風。
4、皮帶機上的物料在下落過程中,空氣與物料一起進入密閉的除塵罩內(nèi),含塵氣體通過罩壁上的縫隙和孔口向罩外擴散,污染環(huán)境。另外,由于皮帶機轉(zhuǎn)角處除塵點設置不當,除塵器無論是開與停對下級皮帶機的落差揚塵幾乎無影響。因此,5號破石機運行以來,該除塵器_沒有運行過,下級皮帶機一直處在粉塵彌漫之中,其工藝布置改造前皮帶機轉(zhuǎn)角處除塵工藝布置
5、為了減少因破碎機殼體漏風造成的揚塵,在實際生產(chǎn)中,當物料干燥時經(jīng)常在破碎機入口處淋水,其結(jié)果加劇袋式除塵器的濾袋糊袋和下料器堵塞。由于袋式除塵器是間歇性清灰,當除塵器正常工作時,分格輪的漏風也是個不容忽視的問題。
6、袋式除塵器及配套件的故障較多,不僅影響正常的除塵,而且增加設備的維護工作量。從設備檢修的統(tǒng)計情況看,配備件質(zhì)量差是引起設備故障較多的重要原因。
針對那些存在的問題,需要做一些技術(shù)措施上的改進:
1、將破碎機和皮帶機轉(zhuǎn)角處的袋式除塵器分別更新為KSX-3型袋式除塵器。根據(jù)粉塵的特性,采用拒水防油濾料。LNGM4-8型袋式除塵器露天布置,對其殼體進行保溫防水處理。為了確保設備可靠運行,在購置袋式除塵器的關(guān)鍵配件時應注意品牌和規(guī)格型號,以減少設備的故障率。
2、改進袋式除塵器的工藝布置,按皮帶機的走向布置碎石機的除塵器;將袋式除塵器的標準型灰斗改造成雙灰斗結(jié)構(gòu),這樣取消了1臺螺旋輸送機,抬高袋式除塵器,有利于進風管的布置(風管的角度大);在進風口設置進風箱,使破碎機下料口的粉塵直接進入除塵器的進風箱,節(jié)省了彎頭,減少了系統(tǒng)阻力,提高了收塵效率?;叶锋i風采用單層翻板閥,取消了分格輪下料器及其電動機,減少二次揚塵,提高除塵效果。
3、皮帶機轉(zhuǎn)角處的揚塵受現(xiàn)場條件制約,其溜槽和除塵罩不能改變,除塵工藝布置采的形式,使除塵罩處于微負壓狀態(tài),以消除皮帶機的揚塵。
4、根據(jù)既要有利于濾料和脈沖閥的使用壽命,又要考慮到灰斗落灰處的揚塵,為了提高破碎機和皮帶機的綜合除塵效果,在破碎干物料時,可根據(jù)需要在破碎機物料入口處適當淋水(要求在開破碎機10~20min后進行)。
5、加強除塵設備的管理,定期檢查除塵罩的密閉情況,發(fā)現(xiàn)問題及時處理。對崗位環(huán)境和袋式除塵器的粉塵排放實施目標管理考核,定期進行粉塵監(jiān)測,利用經(jīng)濟杠桿調(diào)動崗位人員的工作積_性,提高除塵設備的維護水平,_限度地減少粉塵污染。
經(jīng)過技術(shù)措施上的改進之后,在除塵方面有了很好的效果與體會:
1、改造后,破碎機和皮帶機轉(zhuǎn)角處的環(huán)境達到了設計要求,除塵器出口幾乎看不到粉塵排放。運行3個多月來,設備還沒有維護過。
2、2臺袋式除塵器內(nèi)濾料無糊袋現(xiàn)象發(fā)生。
3、需要注意的是,除塵罩擋塵簾的結(jié)構(gòu)對除塵效果影響很大,擋塵簾不能采用1塊舊皮帶掛上_了事,應該將舊皮帶剪成15~20mm寬,1/4部分迭加成1塊簾子,這樣既方便皮帶機上的物料通行,又有良好的密閉性能。