電磁脈沖閥噴吹效果不好的原因分析:
電磁脈沖閥噴吹效果不好造成濾袋清灰效果不好,脈沖閥噴吹次序不正確、噴吹周期過短及氣路系統(tǒng)設(shè)計不合理等原因造成的。
電磁脈沖閥分氣箱中氣體壓力非常小,只有0.1MPa左右,根本不能滿足脈沖閥正常工作時所需要的壓力要求0.3~0.5MPa。袋除塵器共有10個室,凈氣室是雙閥結(jié)構(gòu),即每排噴吹管兩端有2個脈沖閥,每個凈氣室共有11排22個閥。噴吹時,每排的2個
電磁脈沖閥一起噴吹,并且相鄰2排脈沖閥也一起噴吹,每次噴吹時共有4個脈沖閥一起工作。這樣的噴吹次序顯然是不合理的,因為每次4個脈沖閥一起工作,耗氣量是非常大的,當(dāng)脈沖閥動作后,分氣箱壓力下降非常大(一般不應(yīng)大于0.1MPa),并且在_組脈沖閥動作前,不能恢復(fù)到正常壓力設(shè)定值;同時,通過計算得知,所有脈沖閥工作一個循環(huán)所需的合理時間(即噴吹周期)是45~60min,而實(shí)際上脈沖閥的噴吹周期只有10min左右,明顯太短。再加上氣路系統(tǒng)的主供氣管路直徑是Φ89mm,有點(diǎn)偏小,導(dǎo)致氣路系統(tǒng)在10min的噴吹周期內(nèi)不能及時向每個分氣箱中補(bǔ)充損耗的氣量,使分氣箱中氣體壓力不能及時恢復(fù)到設(shè)定值,脈沖閥不能正常工作,_終導(dǎo)致濾袋清灰效果不好,袋除塵器運(yùn)行阻力偏高。
布袋除塵器采用的下進(jìn)氣方式,除塵器濾袋下部粉塵負(fù)荷較大,上部粉塵負(fù)荷?。ㄒ妶D3)。由脈沖清灰原理可知,吸附在濾料表面的粉塵層粗細(xì)顆粒越均勻,則透氣性能和清灰效果越好,而且濾袋越長這種缺陷越大。同時,由于清灰時灰塵的沉降方向與氣流方向相反,很容易引起灰塵的二次吸附。所以,袋式除塵器采用下進(jìn)氣方式也是除塵器濾袋清灰效果不好的原因之一。