清源環(huán)保公司在LCM型系列離線清灰低壓長袋脈沖布袋除塵器部件結構方面,投入了巨大的精力,各部件結構的設計力求_、可靠、_:
1.XLCM型系列離線清灰低壓長袋脈沖布袋除塵器是模塊式生產(chǎn)的、單元組合式除塵機組,各單元過濾面積,袋長可根據(jù)實際需要調(diào)整,并通過單元數(shù)量的改變來適應所需要的過濾風量。
2.XLCM型離線清灰低壓長袋脈沖除塵器為外濾式除塵器,即含塵氣體在濾袋外,潔凈空氣在濾袋內(nèi),袋口向上。清灰功能利用差壓或定時、手動功能控制離線閥關閉清灰倉室,啟動脈沖噴吹閥噴吹,使濾袋徑向變形,拌落灰塵。除塵器同時具有離線檢修功能。
3.本除塵器采納了大風量、低風速的設計理念。除塵器實際過濾風速選用0.9m/min,在設備出廠前,對噴吹系統(tǒng)待主要部分,進行預組裝,以_質量。
4.除塵器花板采用數(shù)控沖壓方法加工花板孔,_了花板及花板孔的形位公差要求。
5.采用了氣流二次分配方法,讓含塵氣流通過導流管、進風分配系統(tǒng)進入過濾區(qū),_了單元進風的均勻與和順,以提高過濾面積利用率及濾料使用壽命。
6.除塵器采用了薄板型提升閥(主要部件采用進口進件)并在進風口安裝了手動切換閥。提升閥由氣缸控制,結構簡單、可靠、啟閉速度快,關閉時能達到零泄露要求,通過PLC能控制一個或多個同時工作,關閉一個或多個倉室用于離線清灰、離線檢修。離線閥及手動切換閥關閉時,能確保該倉室的_離線,實現(xiàn)了除塵器工作狀態(tài)下的單倉檢修。(手動切換閥亦可兼作調(diào)節(jié)進風量之用)提升閥上的限位裝置可使操作人員及時檢測其運行狀況。
7.除塵器采用離線清灰方式,通過對離線閥和進風口手動調(diào)節(jié)閥的操作,可使除塵器單倉_離線,從而方便除塵器工作狀況下的不停機檢修。
8.濾袋上端采用了彈簧漲圈形式,密封性能好,換袋快捷。僅需1-2人_能通過機頂便掀式頂蓋進行換袋操作。
9.LCM型系列離線清灰低壓長袋脈沖布袋除塵器袋籠采用星型(10根筋)結構,頂部輥裝:“η”形冷沖壓短管,用于_袋籠的垂直及保護濾袋口在噴吹時的安全。袋籠采用碳鋼材料,表面有機硅處理。避免了除塵器工作一段時間后籠骨表面銹蝕與濾袋黏結,_了換袋順利,
同時減少了換袋過程中對布袋的損壞。
10.除塵器采用巖棉保溫,并設有灰斗電加熱裝置。灰斗出口處設有清堵空氣炮,手動捅灰器,避免了灰塵搭橋,影響排灰。
11.除塵器采用便掀式頂蓋,設有脈沖閥防雨棚、排水設施、檢修扶梯平臺,灰斗和卸灰閥的連接法蘭上檐設計有突出部分,避免了雨水損壞密封材料。各頂設施的設計采用人性化理念,保護除塵器頂部裝置、方便人員檢修、使用和管理。
12.除塵器控制系統(tǒng)采用PLC控制,可自動集中控制除塵系統(tǒng)的全部設備;脈沖清灰自動控制采用差壓及定時兩種控制方式;除塵器安裝了差壓變送器、阻旋式料位計、測濁儀、檢漏裝置、壓縮空氣油水分離器及調(diào)壓器等儀器儀表,除塵器運行狀況均可在主控柜模擬屏上顯示并發(fā)出聲光報警信號。
13.由于大噸位鍋爐點燃鍋爐過程及工作時不定時噴灑燃油,將產(chǎn)生大量的含油煙氣,此煙氣直接進除塵器。容易造成濾袋布粉層板結,使系統(tǒng)阻力增高,影響正常運行。因而,除塵器增設了旁路管道,便噴油瞬間含油煙氣經(jīng)旁路管道排放而不經(jīng)過濾袋,從而有效地保護了濾袋。旁路管道的設置方式是利用除塵器及其煙道,直接在除塵器進風口處設置旁路管道。
14.盡管除塵器選用的濾料耐溫達190℃,但考慮到鍋爐煙氣瞬間溫度的變化,我們借助風管測溫儀的檢測,一旦煙氣溫度_過設定值時,自動打開旁路系統(tǒng)排放煙氣,保護濾袋。
15.借助濾袋檢漏裝置,除塵器能隨時監(jiān)視倉室壓力、檢查濾袋受損情況,一旦有濾袋破損,即時報警通知檢修。_除塵器正常運行。
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